表 5.2 玻壳不良品统计表

不良品分类

不良品数(只)

累计数(只)

累计%

炸裂

24216

24216

53.7

封接不良

6472

30688

68.07

颈炸

4488

35176

78.03

划(碰)伤

2731

37907

84.08

小炸

2207

40114

88.98

其它

4968

45082

100.00

小计

45082

45082

从排列图中可以清楚地看到,在 A 类废品中玻壳炸裂是最主要的,占废品总数的 53.7%。

  1. 分析玻壳炸裂的原因

QC 小组全体成员深入现场,用因果图法对玻壳炸裂的原因进行了分析。

经过分析,可知造成玻壳炸裂的原因很多,人的因素有操作技能。工作责任心问题;设备因素有退火架速度慢、退火炉炉头结构设计不合理的问题; 工艺因素有退火温度曲线不适当等问题。但是,在这些因素中,什么是最主要因素呢?

  1. 寻找主要原因 QC 小组成员仔细观察了生产过程,结合专业理论知识,

    认真分析了退火炉炉头构造,认为退火炉第一燃烧室是提供热量的主要来源。根据工艺要求,炉头区域温度应是炉内最高温度区域,用来完成对刚封接好的玻壳进入退火炉内的加热过程。但由于退火炉炉头结构设计不合理, 第一燃烧室距离炉头太远,距离达 6.2 米,造成炉头空间温度偏低,使玻壳入炉后,得不到充足的热量,造成玻壳炸裂严重。由于玻壳炸裂,炸裂的玻璃碎片又造成第一燃烧室附近的烟道堵塞,烟气无法上升为炉膛内,使该区域热量减少。这就形成了“炸裂→堵塞→温度低→炸裂”的恶性循环。所以, 要降低玻壳炸裂率,最关键的是要解决炉头结构设计不合理的问题。

  2. 制定对策

玻壳生产线是从日本旭硝子公司引进有关设备,其中就包括退火炉炉头设备,QC 小组认为,要用“消化、吸收、提高和创新”的态度对待外国的技术。于是大胆制定了改造退火炉炉头设备的措施,如表 5.3 所示。

表 5.3 改进退火炉炉头设备措施

序号

存在问题

计划措施

负责人

完成期限

检查人

1

玻壳退火炉结构设计不合理

1.专题讨论改造退火炉炉头结构,对各改造方案进行评审,

选择最佳方案

2.制定玻壳退火炉改改造施工计划表

2

解决炉头上部空间温度低问题

1.自行设计、制造辐射火头, 并确认辐射火头的性能、可靠

性、寿命等

2.自行设计、制造炉头辐射火头的燃烧系统装置(管路系统)

3

改造前的施

工准备工作

1.按制定的进度计划检查落实

2.准备施工用的各类材料、工具等

  1. 实施

措施表中的计划,完成了退火炉技术改造的设计方案和施工图;完成了退火炉炉空间增设辐射火头的设计、制造任务,并通过了可行性实验;完成了退火炉改造部分的燃烧系统管理设计和施工准备。

在完成上述措施的基础上,QC 小组进行了退火炉炉头的技术改造实施, 重点解决了炉头空间温度低的问题;自行设计、制造了炉头使用的辐射火头; 重新改造了第一火室的烟道,使保证热循环的燃烧气体畅通,炉内温度均匀, 杜绝了“炸裂→给塞→温度低→炸裂”的恶性循环的根源。

经过采取以上措施,QC 小组根据 4 月初生产报表,统计了玻壳不良品分布情况,炸裂率已从原 9.7%下降到 6.1%,说明有初步效果。此后,QC 小组又经过原因分析,采取了“重新设计制造玻壳退火架”、“调整玻壳推送装置的推送间隙时间”等 4 条措施。

  1. 效果

开展 QC 小组活动以后,收到了以下明显的效果:玻壳炸裂率下降。根据1987 年 5 月份生产月报,从玻壳不良品统计表(表 8.4)、排列图可以看出, 炸裂占不良品总数已由 QC 活动前的 53.7%下降为 43.7%;炸裂占检验数的比例由先前的 9.7%下降为 4.3%,下降了 5.4 个百分点,达到并超过了 5% 的活动目标值。

  1. 巩固措施

经过半年多的运行,效果稳定。此后,又采取了以下巩固措施:按改进后的玻壳退火工艺,编制工艺文件;建立工序质量管理点 2 个,纳入了玻壳生产线工序质量管理文件。