□专题调查

详细分析与吹制壳不成型、热切不良、生熟料配比不准等有关问题,明确其因果关系,进而选定改善项目,提出改善建议。

  1. 详细分析。①对吹制泡壳不成型的原因分析。从表 1.7

    可知,吹制泡壳不成型的主要原因是吹泡机进气不稳定约占 49%,设备失调约占 3O%。

②对热切不良的原因分析。据现场观测,1 号机热切粘连占滴料数的 9.5%, 2 号机热切粘连。经深入调查,发现 1 号机热切粘连的原因是皮带转慢。③ 对生熟料配比不准的原因分析。据现场调查,生熟料比不准而且波动大的主要原因:一是泡壳制成率低,熟料多;二是过程不严,17 日测熟料每斗重量为 117 公斤,而且日测熟料每斗重量高达 158.3 公斤。其原因主要是操作者责任心不强和过秤配料设备存在问题。

表 1.7 泡壳不成型要因分析

测 定 时

机号

观测时间

规格

泡壳不成型的原因

进气不稳

操作不良

设备失调

料长

合计

15 : 00

1#

15 ′

€80

73

5

81

0

159

15 : 30

2#

15 ′

€60

25

7

10

15

57

15 : 50

3#

15 ′

€60

69

40

11

1

121

总计

167

52

102

16

337

占%

49.55

15.43

30.27

4.7

表 1.8 改进方案

资 询 内容

改善项目

改善建议

预期效果

实施要点

潜在问题

提高制 成

  • 生熟料配比从现在

可能出现

生 熟 料

·制成率低熟

提高制成率

率最最 低

的 1 : 1.7 逐月降低,

生料供应

配 比 不

料太多·过秤

最低值为 70%

值为 70%以

在三个月内实现 1 :

紧张、熟

不严

以上(可信度

上(可信度

1.1 ·目前设专人管理

料积压增

为 98.7%)

为 98.7%)

配比

多的现象

热 切 不

1# 机热切粘

1# 机皮带转

减少热 切

加大齿轮,改变传动

连( 9.5%)

速加快

粘连,提高

比,提高转速为 5.9

泡壳制 成

为米分

率为 3%

吹泡机进气不稳( 49%)

供料机定期磨滴料剪刀

保证滴 料质量,提高

  • 配备台钳、调整架、油石、剪刀板、剪柄

吹制成 型

等·制定相应的岗位

泡 壳 不

守则

成型

设 备 失 调

吹泡机吹制

提高泡 亮

  • 按 2#机结构自制或

( 30%)

阀改为 2#机

结构,恢复吹

成型率

者外购备件

制管的芯管

  1. 制定改善方案。通过分析后,从各主要原因的关联中找出提高制成率的因素项目,再按实施难易程度和预期效果进行实施判断,从而选择最合适的因素作为改进项目,并针对其原因制成了改进方案、如表

    1.8 所示。

  1. 实施效果

根据咨询课题的性质,采用了边咨询边实施的方法,在咨询期间,对热切不良和泡壳不成型所提出的咨询建议基本上都落实了。咨询结束后,经厂方半年多的努力把生熟料配比从咨询前 1:1.7 控制在 1:1~1:1.1。其结果,不但泡壳制成率水平抽高了,而且把制成率的波动控制在 75~85%范围之内。