□专题调查
详细分析与吹制壳不成型、热切不良、生熟料配比不准等有关问题,明确其因果关系,进而选定改善项目,提出改善建议。
- 详细分析。①对吹制泡壳不成型的原因分析。从表 1.7
可知,吹制泡壳不成型的主要原因是吹泡机进气不稳定约占 49%,设备失调约占 3O%。
②对热切不良的原因分析。据现场观测,1 号机热切粘连占滴料数的 9.5%, 2 号机热切粘连。经深入调查,发现 1 号机热切粘连的原因是皮带转慢。③ 对生熟料配比不准的原因分析。据现场调查,生熟料比不准而且波动大的主要原因:一是泡壳制成率低,熟料多;二是过程不严,17 日测熟料每斗重量为 117 公斤,而且日测熟料每斗重量高达 158.3 公斤。其原因主要是操作者责任心不强和过秤配料设备存在问题。
表 1.7 泡壳不成型要因分析
测 定 时 |
机号 |
观测时间 |
规格 |
泡壳不成型的原因 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间 |
进气不稳 |
操作不良 |
设备失调 |
料长 |
合计 |
|||
15 : 00 |
1# |
15 ′ |
€80 |
73 |
5 |
81 |
0 |
159 |
15 : 30 |
2# |
15 ′ |
€60 |
25 |
7 |
10 |
15 |
57 |
15 : 50 |
3# |
15 ′ |
€60 |
69 |
40 |
11 |
1 |
121 |
总计 |
167 |
52 |
102 |
16 |
337 |
|||
占% |
49.55 |
15.43 |
30.27 |
4.7 |
表 1.8 改进方案
资 询 内容 |
改善项目 |
改善建议 |
预期效果 |
实施要点 |
潜在问题 |
---|---|---|---|---|---|
提高制 成 |
|
可能出现 | |||
生 熟 料 |
·制成率低熟 |
提高制成率 |
率最最 低 |
的 1 : 1.7 逐月降低, |
生料供应 |
配 比 不 |
料太多·过秤 |
最低值为 70% |
值为 70%以 |
在三个月内实现 1 : |
紧张、熟 |
准 |
不严 |
以上(可信度 |
上(可信度 |
1.1 ·目前设专人管理 |
料积压增 |
为 98.7%) |
为 98.7%) |
配比 |
多的现象 | ||
热 切 不 |
1# 机热切粘 |
1# 机皮带转 |
减少热 切 |
加大齿轮,改变传动 |
|
良 |
连( 9.5%) |
速加快 |
粘连,提高 |
比,提高转速为 5.9 |
|
泡壳制 成 |
为米分 |
||||
率为 3% |
|||||
吹泡机进气不稳( 49%) |
供料机定期磨滴料剪刀 |
保证滴 料质量,提高 |
|
||
吹制成 型 |
等·制定相应的岗位 |
||||
泡 壳 不 |
率 |
守则 |
|||
成型 |
设 备 失 调 |
吹泡机吹制 |
提高泡 亮 |
|
|
( 30%) |
阀改为 2#机 结构,恢复吹 |
成型率 |
者外购备件 |
||
制管的芯管 |
- 制定改善方案。通过分析后,从各主要原因的关联中找出提高制成率的因素项目,再按实施难易程度和预期效果进行实施判断,从而选择最合适的因素作为改进项目,并针对其原因制成了改进方案、如表
1.8 所示。
- 实施效果
根据咨询课题的性质,采用了边咨询边实施的方法,在咨询期间,对热切不良和泡壳不成型所提出的咨询建议基本上都落实了。咨询结束后,经厂方半年多的努力把生熟料配比从咨询前 1:1.7 控制在 1:1~1:1.1。其结果,不但泡壳制成率水平抽高了,而且把制成率的波动控制在 75~85%范围之内。